去年12月25日,经过一个月使用验证,三瓦公司8台经过改造维修的油料加注设备全部运行正常。
该公司配备的进口油料加注设备由于使用年限长,油泵核心部件阀芯的磨损已达极限,由于在国内总代理商及其它市场上均买不到匹配的维修配件,公司半数油料加注设备先后“瘫痪”,面临报废。原本今年固定资产投资5台设备更新计划,由于资金紧张未能实施。
投资计划未能实施,进口油料加注设备价格昂贵,单台就近万元,如果因为买不到配件报废了实在可惜。为不影响生产进度,采用反复清洗设备的“笨”方法,来暂时解决不同规格油料的加注问题。
总装车间负责人积极协助维修人员寻找配件的同时,研究分析对油泵阀芯实施改造再利用的方案。原阀芯的活塞和密封环是注塑一体成型,内部为多孔结构,整个阀芯非常紧凑且单薄,改造余量非常有限。考虑到活塞往复运行的两个方向所承受的载荷不同,制定好改造部位的方向和余量,对原阀芯损坏的唇边部分用车床机加的方法去除,仅保留不到1mm的余量作为新增密封圈的骨架。
没有合适的密封圈,就上淘宝搜寻,在网上买来相近尺寸的唇形密封胶圈。由于结构因素限制,机加后的阀芯没有密封圈卡槽,就将阀芯和密封胶圈用胶粘的方法进行组合。经过反复试验,采用胶粘方法组装初步达到了预想的效果。
改造后的阀芯装配到加油机上进行加油试验,加油机运行效果很好,于是维修工把所有损坏的加油设备按此招进行了改造。经过一个月的使用验证,8台经过改造维修的油料加注设备全部运行正常。
花了10元成本的小配件,却解决了公司大问题。节省了资金,还解决了燃眉之急。(文/新语 刘宏鹏)